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华北油气数字化井场优化流程助降本增效

    [安全阀]截至7月28日,华北油气分公司东胜气田已经累计建成数字化井场300余座,其中搭载混相计量流量计井场撬210台。通过持续优化井场流程、集成设计,实现井场“标准化设计、工厂化预制、模块化建设、信息化管理”,单井投资降低了185万元、建设周期缩短75%,单井管理水平得到提升。

    东胜气田采用低压集输工艺,单井井场不加热、不注醇,设置温度、压力、计量等设备设施,含液天然气经井口计量后接入串接输送到集气站,单井数据实现实时采集与传送,实现数字化。本文由上海制发阀门有限公司转载分享,上海制发阀门有限公司专业从事安全阀生产的厂家、主要生产各种型号规格的安全阀弹簧式安全阀安全阀型号衬氟安全阀空压机安全阀,并终身为使用单位提供相关产品技术支持。销售热线:021-69783299  官方网站:http://www.86-valve.com

    气田开发初期井场未实现撬装化,现场完成土建工程后,相关设备、仪器仪表、管段运抵井场进行安装作业。同时原井场设计十分简化,暂未考虑除砂、标定、单井产液计量、井场保温等功能。

    东胜气田单井产量低、气井分散、井数众多,持续优化井场设计是提高集输适应性的重要内容。工程院地面所工作人员与现场紧密结合对井场工艺做出优化。针对单井产液较高情况,预留了计量标定接口并设置串接阀门,对井场露空管线及相关设备实施保温,降低井口流程热量损失,并且针对出砂情况,设置增加了除砂器预留短接。通过持续优化,使井场工艺流程更加完善,适应了东胜气田高含水气藏开发需要。

    东胜气田“十三五”期间规模上产,针对气井复杂的产出工况,井场持续增加功能,必然需要增加投入,地面所规划设计人员又在集成优化上下功夫,降低投资“做减法”。自2018年完成第一版井场撬设计后,实现除砂器短节、高低压紧急关断阀、旋进旋涡流量计、串接阀门及相关设施集成设计。井场撬在工厂内预制好后,直接运抵现场连接井口及外输管线即可投用,单井井场建设周期由4天降低到1天。

    2020年以来,基于混相流量计的应用及可替换短节优化,单井仪器仪表、阀门进一步减少,降低投资1.85万元/口。同时针对井组开发模式,开展井组轮换计量试验,4井式及以上井组拟采用自动选井轮换计量撬,预期单井投资降低20%以上。

    目前,东胜气田井场撬已完成第三版设计,并在2021年开发方案中推广应用100台套以上。通过井场优化设计,逐步提升了对致密低渗含水气藏高效开发的适应性,成为公司地面“五化”工作亮点。

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